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引进磁悬浮风机 制造换热器 华纺股份节能降耗“妙招”迭出

2018-04-09   阅读:(42次)
 在一个污水处理车间内,三个巨大的铁柜一字排开,铁柜门上的“国家重点新产品”和“磁悬浮离心式鼓风机”字样分外显眼。

“我们今年一共投资225万元,从南京购进了五台磁悬浮风机,这种风机比普通电机节省电力40%左右。”4月4日,华纺股份有限公司总工程师罗维新向记者介绍。

除了引进新型风机,华纺股份有限公司还实施了一系列举措,在节能降耗方面取得了明显成效。


 

五台风机一天节约电费1.1万元

“磁悬浮风机具有多方面的优势。”华纺股份有限公司能源副总工周新民介绍。

华纺原来用的是普通多级离心风机,转速为2900次/分,而磁悬浮风机的叶轮体积小、重量轻,转速达到1.7万次/分。关键在于,磁悬浮风机在运转中,叶轮与主轴之间是悬浮状态,没有摩擦。

原来华纺的三台普通风机,每天用电4.35万度,而替换后的五台新风机,每天用电2.58万度,每天节约39%的电量,价值1.1万元。

制造换热器,提取热量再利用

作为印染企业,华纺用热的地方非常多,原来的处理方式是排掉,造成了资源浪费。

去年开始,华纺的技术中心开始研制换热器,一共制作了8台,现在已经投入使用。换热器采用风风换热、风水换热等方式,把空气或水中的热量提取出来,输送到生产线。

周新民举了个例子:把污水的管道外面“包”上一层管道,这个管道里面流的是凉水,经过污水的升温,凉水变成了热水,可以直接用到生产上。“一台换热器,每天可把1300立方米水,提高16摄氏度左右。”周新民说。

改造旧锅炉,每台每月节省3480吨煤

华纺动力分公司的两台锅炉,是2003年从济南购进的。运行十几年来,煤耗不断上升,设计75吨的蒸发量,如今只能达到40吨左右。

去年,华纺与济南锅炉制造厂、青岛一家节能公司一起,对锅炉进行了改造。技术人员对燃烧工况、内循环系统进行了改造,对吸热段进行了扩容。改造后的锅炉,蒸发量达到了90吨以上,超过了原有设计。

“原来,两台锅炉一起运转未必够用,现在一台锅炉运行就行了,”周新民说,“与原来相比,每台锅炉每月同比节约3480吨煤,吨汽耗电量由15度下降到了11度。”

此外,华纺还对褪、煮、漂设备进行了改造,由原来的单幅运行改为双幅运行,车速由原来的80米/分提高到150米/分;布铗丝光机也由单幅改为双幅,车速由80米/分提高到120米/分。

“目前,我们研制的自动验整贴标机正在调试”,罗维新介绍,“验整、开剪、叠布、贴标一系列工作,原来用9个人干,投入运行后,两个人就够了。”

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